提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本,是企業(yè)發(fā)展永恒不變的主題。玻璃行業(yè)是一個高能耗的行業(yè),對于企業(yè)來說,節(jié)能降耗是提高效益、降低成本最主要的途徑。近期,滇凱公司浮法車間工藝攻關(guān)小組經(jīng)過大膽嘗試,在碎玻璃配比適當(dāng)下調(diào)的情況下,天然氣日耗并沒有增加,這一做法,顛覆了浮法玻璃生產(chǎn)行業(yè)的傳統(tǒng)思想,實現(xiàn)工藝技術(shù)的革新。
浮法生產(chǎn)線主要使用能源是天然氣,天然氣能耗占生產(chǎn)成本的60%以上,天然氣能耗的高低與天然氣的熱值、原料成分、熔窯保溫措施以及熔化工藝制度等密切相關(guān)。一般來說,國內(nèi)大部分玻璃生產(chǎn)企業(yè),原料都很難達(dá)到高品質(zhì)要求,所以就用高溫熔化來彌補(bǔ)原料品質(zhì)缺陷對玻璃質(zhì)量的影響,以此提升玻璃質(zhì)量,但是能耗非常高。一直以來,公司浮法生產(chǎn)線也是采用高溫熔化制度。由于近年來,天然氣、碎玻璃等價格持續(xù)上漲,生產(chǎn)成本的巨大壓力嚴(yán)重影響公司的經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量。如何改變現(xiàn)狀走出一條適合自己快速發(fā)展的道路?浮法工藝攻關(guān)小組的成員們有了一個大膽的想法——調(diào)整熔化工藝制度。
在生產(chǎn)過程中,浮法工藝攻關(guān)小組從產(chǎn)生質(zhì)量缺陷的主要因素著手。考慮到氣泡產(chǎn)生的主要原因是池底溫度過高,要解決點狀缺陷就必須降低池底溫度,攻關(guān)小組開始嘗試不斷地調(diào)整熔化工藝制度。每一次參數(shù)的微調(diào),都可能引起質(zhì)量的大幅波動,都是對傳統(tǒng)思維的挑戰(zhàn)。秉承“敢于否定自己、挑戰(zhàn)不可能”的工作理念,在無數(shù)次的調(diào)整后,參數(shù)的變動規(guī)律讓工藝小組成員震驚。隨著碎玻璃添加配比的降低,天然氣日耗不增反降。據(jù)攻關(guān)小組成員介紹:“按照常規(guī),碎玻璃添加配比下降,天然氣消耗必定會上升,因為碎玻璃起到助熔、降低能耗的作用,通常碎玻璃保持16%~20%最佳。目前,公司的熔化工藝已基本形成低溫熔化。采用低溫熔化,既能解決主要的質(zhì)量問題,又能降低天然氣消耗,從而達(dá)到節(jié)能目的?!?/span>
本次工藝制度的突破大幅降低了生產(chǎn)成本,減弱了能耗因素對公司發(fā)展的制約。同時,通過本次工藝技術(shù)突破,讓大家深刻地意識到,教科書上的理論不是一成不變的,過去的固有標(biāo)準(zhǔn)也不一定是最佳的,面對新環(huán)境、新形勢,要勇于嘗試和創(chuàng)新,進(jìn)一步革新工藝技術(shù)。
信念改變思維,思維改變心態(tài),心態(tài)改變行動。下一步,滇凱公司浮法工藝攻關(guān)小組將再向超低溫熔化發(fā)起挑戰(zhàn),進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量,為公司今年實現(xiàn)目標(biāo)全力以赴。